改善方案: 晶体自身不良:内部跟进不良比例,并将不良数据发给SQE,汇总后反馈给供应商。 铜套与加热管短路: ①、工艺重新制作精度更高的治具(样品已经制作完成,目前试用效果OK); ②、将上板底面加热管引脚处的焊盘直径缩小(需消耗完库存),由 1.4mm缩小到 1.15mm,增大加热管与铜套间距。 程序下载不良: 下程序的夹具容易接触不良,已经重新制作新的夹具,稳定性较之前有较大提升,但新夹具仍然需要改进,需再与王伟进行讨论。 本批跟进新夹具生产:投产 1161pcs,已经测试 831pcs,暂未发现程序下载不良。改善效果明显。 铜套与底座距离紧贴: ①、烧结厂的模具精度不够,导致底座针帽无法精确控制尺寸,目前华万五金与烧结厂在解决,修改底座针帽模具,待跟进。 ②、装配在焊接完底座后,用塞规进行全检,挑出不良品。 外发厂虚焊/立碑: ①、重新优化贴装坐标,清洁吸嘴; ②、外协厂检查并清洗钢网网孔,加强SPI检查力度。 频率不良: 截止目前生产 8200pcs,发现 1pcs,不良比例:0.012%,属于偶发情况。 给装配员工现场培训,加强晶体焊接后的自检,和装配QC1外观检查。 在检查晶体引脚同时,需要检查其周边元器件有无连锡、拉尖等不良。