无输出: 工单1:13201803202 3pcs:晶体无输出,更换晶体后有输出。晶体高温参数Q/RR不合格,且晶体气密性不良。 2pcs:铜套与加热管引脚短路, 铜套离加热管焊盘距离较近,现有治具精度不够,加热管表贴偏位把铜套也带偏位,最终导致铜套与加热管焊盘短路。 1pcs:C14电容虚焊,外发厂和IQC漏检,导致流到产线。 1pcs:更换R4位电阻后合格。工程师在更换R4位电阻时,将原不良电阻弄丢,无法测试不良电阻。R4电阻为什么损坏,无法定位到最终原因。 1pcs:C17\C14连锡短路,焊接晶体引脚时,有锡渣连到电容导致连锡。 工单2:131803202-2 4pcs晶体无输出,晶体高温参数Q/RR不合格。不良已反馈给IQC,供应商协助分析。 工单3:131803203-2 3pcs晶体无输出,晶体高温参数 2pcs RR/Q/DLD2不合格,1pcsDLD2不合格,不良已反馈给IQC,供应商协助分析。 1pcs:IC2被撞料,IC2下方还有脏污,洗板后撞料,是在晶体点胶工位,产品没方正,针头下压,撞到IC; 1pcs:C14电容立碑; 1pcs:C25电容虚焊,电容虚焊和立碑,外发表贴造成不良,没有检出流到产线,将不良现象反馈给外发SQE跟进外发厂生产情况。 无通信: 程序未下好,拆下单片机重新下程序后再贴在产品上,产品通信正常。 下程序的工具,没有合适的夹具,直接用透明胶带将下程序的连接器粘在泡棉上,并且相关线路接触地方没有保护。下程序过程中很容易松动导致接触不好。 员工在批量下载时,出现松动,员工误以为下载合格,将不良品流下去。 ---责任人:装配 李志强 稳定电流大: 拆壳发现铜套与底座紧贴,拆下底座,再测试产品稳定电流正常。所以,铜套与底座距离紧贴导致不良。 产生原因:来料针脚要求:6.2mm,实际来料:5.75~6mm,导致距离近;---责任人:来料,唐佳 流出原因:装配QC在检测铜套间距时漏检,导致不良流到调试复测。---责任人:装配,李志强 电流小:程序未下好导致电流小 复测产品电流在70mA-90mA,且没有通信,拆下单片机重下程序,通信和电流均正常,程序未下好导致电流小。 ---责任人:装配,李志强 拐点值251: 晶体自身拐点低 ---责任人:来料,唐佳 频率准确度不良: 1pcs:-34Hz ,拆完晶体测试晶体高温参数,频率正常。重新焊接好晶体,频率正常。 将晶体引脚与地短路,频率复现。产品已经合格,无法定位到具体是哪个引脚与地短路。 1pcs:-102Hz,IC4 运放少料(表面锡量光滑饱满,没有贴过的痕迹),SMT不良,外协厂和IQC均未检测出。